库卡机器人厚板焊接的供气难题体现在多方面。厚板焊接多采用多层多道焊工艺,打底焊、填充焊、盖面焊的电流输出差异显著,固定流量供气时,打底焊电流小易造成气体过剩,盖面焊电流大可能出现保护不足。焊接过程中焊枪摆动幅度和速度变化,会导致熔池范围动态改变,固定流量无法实时适配这种变化,要么保护范围不足,要么气体冗余流失。
起弧和熄弧阶段的浪费在厚板焊接中更为明显,传统预送气时间固定,无法匹配厚板焊接时喷嘴与工件的距离变化,常出现预送气不足或过量。熄弧后熔池冷却凝固时间长,固定滞后停气时间要么提前停气导致焊缝收尾氧化,要么停气过晚造成气体浪费。这些问题让厚板焊接的保护气利用率普遍偏低,而节气装置的出现精准解决了这些痛点。
WGFACS节气装置针对库卡机器人厚板焊接的特性进行了专项适配,其核心优势在于能深度协同焊接工艺参数。该节气装置通过专用通讯模块与库卡机器人控制系统实现数据互通,无需改动机器人原有焊接程序,就能实时捕获焊接电流、电压、焊枪位置、摆动参数、焊接道次等关键数据,为不同工况下的精准供气提供依据。这种无缝适配能力,让节气装置能快速融入厚板焊接流程。

焊接过程中,节气装置能实时响应电流波动和焊枪运动变化。当库卡机器人调整焊枪摆动幅度增大时,装置通过位置信号识别后立即提升流量,扩大保护范围;摆动幅度减小时则同步降流。电流出现瞬时峰值时,装置在毫秒级内完成流量提升,防止熔池因保护不及时出现缺陷,这种快速响应能力是固定流量供气无法实现的。
在厚板焊接的起弧和熄弧环节,节气装置的精细化控制效果显著。起弧前,装置根据库卡机器人反馈的焊枪初始位置和工件厚度参数,自动设定预送气时间和初始流量,确保喷嘴内空气彻底排出且不浪费。熄弧时,装置通过电流变化曲线判断熔池冷却状态,结合环境温度参数,精准控制滞后停气时间,待熔池完全凝固后再停气,既保障质量又避免浪费。
不同厚板材质的焊接中,节气装置的适配能力进一步凸显。焊接不锈钢厚板时,混合气体中氩气占比高,节气装置能将流量控制精度提升,避免因流量波动影响焊缝耐腐蚀性。焊接碳钢厚板时,根据电流变化范围灵活调整流量,在保证保护效果的同时最大化节省气体。这种材质适配性让节气装置在多种厚板焊接场景中都能发挥作用。
WGFACS节气装置在库卡机器人上的安装调试需遵循厚板焊接的特殊要求。安装时需确保通讯线路屏蔽良好,避免厚板焊接现场的电磁干扰影响数据传输。调试阶段,通过试焊确定不同材质、厚度、焊接道次对应的流量参数,将这些参数存储在节气装置的工艺数据库中,后续同类工件焊接时可直接调用。
对于定制化厚板焊接工件,操作人员可通过节气装置的控制面板手动微调流量参数,调整后的数据自动存储为新的工艺模板,便于后续同类作业复用。调试完成后需进行试焊验证,通过焊缝外观检查和无损检测,确认保护效果达标后再投入批量生产,确保节气装置在节能的同时不影响焊接质量。




