该装置通过接入库卡机器人控制系统的焊接电流信号,实时判断当前是否处于有效焊接区间。当电弧引燃、电流达到设定阈值时,WGFACS迅速将气体流量提升至预设工作值,确保熔池在高温下获得充分保护。焊接过程结束后,电流中断,装置立即降低输出流量,仅维持气道内微正压,防止空气倒灌。这种按需供气的机制避免了非作业时段的气体空耗,特别适用于点焊密集、路径复杂的弧焊应用场景。
氩气成本较高,尤其在使用高纯度或混合气的工艺中,节约效果更为显著。WGFACS节气装置的节能效率与焊接周期中非焊接时间占比密切相关。在薄板搭接或骨架焊接中,机器人频繁启停,单条焊缝短,非燃弧时间常占整个作业周期的40%以上。传统模式下,这部分时间的气体消耗完全属于无效排放。加装WGFACS后,待机流量可降至正常值的35%左右,而再引弧时恢复全流量的响应速度满足快速焊接节拍要求。实际运行数据显示,多数工况下氩气节省率可达50%以上,部分高频率焊接任务中接近60%。

WGFACS在运行中保持气体输出的稳定性,避免因流量调节导致保护气紊乱。内部采用高精度比例阀与压力补偿设计,确保流量变化平滑,无脉冲或断流现象。对于高纯氩或氩富混合气,该特性尤为重要,可防止因瞬时压力波动影响焊缝成形质量。实际应用中,加装节气装置前后焊缝的外观、熔深、飞溅率等指标均无明显差异。
库卡弧焊机器人配合WGFACS节气装置的应用,已在多个制造领域实现规模化部署。企业反馈该装置故障率低,运行稳定,基本无需额外维护投入。节能效果通过气体流量计累计数据可直观体现,投资回收周期普遍在半年至一年之间。随着企业对生产成本控制的精细化要求提升,节气技术已成为焊接工艺优化的重要环节。后续管理中,结合定期点检制度,确保设备持续高效运行。



